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纸机第二期技术改造(四)

2007/8/10 15:04:24 人评论

图4 白水系统流程示意图  2.3.5 其它部分  在此次改造中,我们还对纸机的蒸汽-冷凝水系统、纸机汽罩和通风系统、厂房通风和热回收系统、质量控制系统进行了全部改造,并新引进了一套DCS控制系统。   在蒸汽-冷凝水系统中,我们从美国康拓公司引进了3台热泵和具有独特性能的专利产品——汽水分离器。  为了保证纸机设备的稳定运行,在此次改造中新建了一套空气压缩系统,供仪表用风,使生产用风和仪表用风完全分开。   3 运行效果  从今年4月份开车运行到现在,总体上看运行效果比较好,产品质量和产量都有了较大幅度的提高,纸机车速由原来的481m/min,提高到现在的850m/min(到9月份,拟将纸机车速陆续提高到设计工作速度1000m/min),日产量由原来的最高165t提高到现在的303t,详见表1。   表1 改造前后的运行效果比较项 目车速m/min最高日产量 t成品率%特A级品率%无头辊率%改前改后变化48185036916530313886.2488.892.6570.6580.189.5376.489518.52  从表1可以看出,改造完成以后,产品产量和质量都有明显的提高,设备的运行情况也日趋稳定,具体表现在以下几个方面。   3.1 上浆系统运行稳定、可靠,除渣、除气及筛选效果比较好,上网浆料中气体含量及杂质含量明显减少,明显改善了成纸的外观质量。   3.2 流浆箱运行稳定,纤维分布均匀,由于安装了纸页横向定量控制系统,使全幅定量差得以缩小,定量更加均匀一致。   3.3 顶网的使用和网部脱水元件的更换,不仅仅提高了网部的脱水速率,而且使网部的脱水状况得以明显改善,纸页匀度和改造前相比有明显提高,对成纸质量的提高起到了至关重要的作用。   3.4 由于在干燥部用了抽风辊和热吹风箱,对减少纸机断头和缩短接头时间有极大的好处。   3.5 新的压光机的使用,明显地改善了成纸平滑度两面差大的问题;打包自动线的使用,明显地提高了产品的外包装质量,在很大程度上降低了工人的劳动强度。   4 结束   吉纸#10纸机的二期改造到现在已圆满地结束了,并且顺利地实现了由试生产到正式生产的过渡,纸机抄造日趋稳定,产品质量日益提高,而且正朝着我们预定的目标迈进。  由于此次#10机的技术改造时间紧、任务重,加上一些国内配套设备在不同程度上存在这样和那样的问题,因此,到目前为止,还有一些工作需要进一步地完善。但是,我们相信,用不了多久,我们的产品产量必将突破日产350t的大关,产品质量将达到国内先进水平。(完)

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