在胶印机进行印刷的工作中,经常会遇到由于双张电路控制器失灵,电路中线头脱开或断掉,双张控制滑球摇臂缺油咬住造成动作不灵,或者是操作人员忘记打开双张控制电钮,此刻,如果输纸机分纸不良,会有多张纸输入,无阻拦地被输送进压印滚筒,造成轧滚筒事故的发生。 如果被轧纸张数量少,总厚度不大于0.8mm时,有可能通过倒盘车,或者进行减压力的办法将纸张取出。但是,如果厚度大于0.8~1.0mm时,这两种方法往往无济于事。 在出现了机器被轧纸挤死的情况下,要想脱开橡皮滚筒与压印滚筒的压力,通常采用以下办法: 1.锯割法:用钢锯条从橡皮滚筒与压印滚筒的一端开始锯割到另一端,将橡皮、尼龙布和衬纸一起去掉,达到脱开滚筒的目的。 说明:此法虽然操作容易,但是损失较大,风险也大,稍有不慎,就会将上、下两滚筒光滑表面划伤,严重者能造成滚简报废。同时,被破坏的橡皮布和尼龙布等合计价格500多元,如果是进口材料,橡皮布价格会更高,损失会更大。 2.冲击法:用大锤两把,600mm长、直径30mm的圆钢2根,同时在传动侧和操作侧两边冲击橡皮滚筒偏心轴套的端面平版尖角(俗称轴套耳朵),强制轴套旋转减小压力,取出纸张。 说明此法操作时,需要拆下一部分机件(主要部分在传动侧),耗费时间长。而且,受到冲击后的机件因其材料里铸铁质地,受损变形严重,其强度大大降低,同时,也隐藏了再次发生断裂事故的危险因素。 3.拆卸法:将橡皮滚筒偏心轴套(操作面)上的连杆等连接件拆掉,用圆盘扒子上的3只长杆螺栓的M8丝头拧入轴套端面的3个丝孔队把轴套拉出,达到脱开滚筒的目的。 说明:此法操作较简单,但是在轧纸较厚,挤压力量较大时进行拉套,容易发生拉不动套反而使丝孔滑扣,造成失败。由于橡皮滚筒两端轴头同时承受压力,如果能把轴套拉出的话,那么在该轴套脱离对轴头的支撑时,这个压力会骤然得到释放,突然爆发,变为冲击力,这个冲击力远大于橡皮滚筒轴头的抗弯曲强度,所以此方法极易造成滚筒轴径弯曲变形,而使其报废。 综上所述,由于挤纸故障的时常发生,加之排除起来又相当费时费力,一般需要6~8小时,不顺利时则需2个班次才能重新投入生产,而且机器每拆修一次其机件的配合精度都会受到影响,从而也造成质量方面的降低,因此,只得由印刷精密产品转为印刷普通产品的事情也常见,同时,也加快了该机的大修周期。 由此看来,在遇到轧纸故障时,采用哪种方法进行排除,事关机器精度,印刷质量和产量的重要因素。我想,只有找到一种效率高的、安全而迅速的方法,才能达到这3项技术要求。 从胶印机3个滚筒的排列位置来进行分析,在合压状态下,版滚筒和压印滚筒只承受来自橡皮滚筒的单向作用力,而橡皮滚筒则要同时承受上面版滚筒,下面压印滚筒的两个方向的作用力,当压印滚筒与橡皮滚筒之间轧住纸张后,其压力会异常加大,而橡皮滚筒与版滚筒之间的压力还是一个正常值。我想,既然它们之间是正常压力值,那么,通过正常操作先把版滚筒用调压器进行减压,直到与橡皮滚筒的接触脱离,这样,相对于橡皮滚筒的压力就减小了一半,再来进行核皮滚筒与压印滚筒的脱离工作,可能就会轻松一些,速度也会快一些。 根据这个设想,在近二年来多次排除轧纸故随时,不断地摸索和总结,终于克服了一个又一个困难,找到了一种用时短、效率高,既轻松又安全的新方法。 由过去的老方法排除故障需要6~12小时以上,缩短为30~90分钟,而且保证机件各部位完好无损,不需拆下一个螺丝和零件。 下面举例来说明此法的操作方法和过程: 1995年6月,J2205机,北京人民机器厂生产,该机承印产品:自然课本,所用纸张80g双胶,车速6000印/h,轧纸时间:上午9点40分,轧纸:29张,进入滚筒后卡死机器原因:未开双张检测器。 排除方法与调整顺序: 1.打开两侧护罩。检查齿轮,连杆等机件有无损坏。 2.在左、右两侧4个调压器“0”位处用黄墨划细线定位在刻度盘上,以备复位时对正。 3.取直径30mm,长400mm的铜棒,1.5磅的手锤,14号套筒扳手各2件(套)。由2人用14号套筒扳手,先把版滚筒两侧调压器旋向“-”方向,并注意同步旋转,直到两滚筒与核皮滚筒脱离接触为止,同时,把旋转的圈数记录下来。 4.两侧同时用手锤,铜棒沿橡皮滚筒的外套的边沿进行击打、振动,同时用14号套筒扳手将橡皮滚筒调压器旋向“-”方向,也应当把旋转因数记录下来。 操作时要注意,套筒扳手的把手不要再加长,以免损坏扇形齿和摇臂,只用体重下压,不松动即可。关键的因素是绕外套(不是偏心轴套)击打机板的力度。如果轧纸较多;效厚,当然击打机板的力度要加强,反之则轻。总之,两侧击打尽量保持同步进行,需要循序渐进,随着减压器的转动,两滚筒压力逐渐减轻,很快就使橡皮滚筒和压印滚筒脱离了接触,取出被挤纸张,排除轧纸工作完成。 5.手动盘车2周,注意机器转动时有无异常响声,在自动离压过程中有无障碍,是否沉重。 6.把橡皮布松开,使其无张紧力。沿橡皮布受到挤压的压力线表面涂布一层“橡皮布还原剂”,等待3~5分钟后,再拉紧。拉紧力要比挤纸前稍小一点,以保证橡皮布恢复良好的弹性功能。 7.把两侧调压器按照先复位胶皮滚简,再复位版滚筒州颐序进行。取出原“-”向转过的周数的记录,再向“+”转过相同周数,到达原位。要注意,在一个滚筒的两端旋转调压器时,一定要同步进行,不可一头快一头慢、以保证滚筒轴与轴套的配合精度不受影响。 8.点动机器数圈,确认无误后、开机运转打样,检查产品规矩、网点及图纹情况,如无变化,开机生产。 以上事例是在比较熟练的情况下进行的,从卡住机器到开机生产只用了40分钟。刚开始操作时也生疏,以后掌握了这“8”点程序后,按顺序进行,速度会逐渐的加快,操作更熟练。 自己摸索出来的这点新方法,对提高生产效率,保证产品质量和维护设备方面都有一定的提高,产生了一定的经济效益。该方法同样适用于单色机、双色机、四色机,在此愿与同行作一交流,为把我们的印刷事业搞得更好,为建设具有中国特色的社会主义事业贡献力量。
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